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您好!歡迎來到襄陽源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司,我們?yōu)槟峁└黝愲姍C起動、補償、調(diào)速和新型工業(yè)化高低壓輸配電及自動化控制設(shè)備。
行業(yè)動態(tài)
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TIME:2021-09-02概述:水電阻的基本原理:靠溶解在水中的電解質(zhì)(Na2CO3)離子導(dǎo)電,電解質(zhì)充滿于兩個平面極板之間,構(gòu)成一個電容狀的導(dǎo)電體,自身無感性元件,故與頻敏、電抗器等起動設(shè)備相比,有提高電動機的功率因數(shù),節(jié)能降耗的功能。水電阻串入電動機定子回路以后,不僅能改變電動機的轉(zhuǎn)差率S,達到調(diào)速的目的,還能增加電動機起動時的轉(zhuǎn)矩,減小起動電流。具有平滑無級調(diào)速,并可使
TIME:2021-09-02概述:水阻,顧名思義,即水電阻(又被稱為液阻柜)。此技術(shù)最早發(fā)源于日本,在1985年上半年被引進到中國,在當今大容量電機上得到廣泛的應(yīng)用,現(xiàn)階段比較適合中國的國情。由于電動機直接起動時,起動電流會達到電機額定電流的7~8倍,一般上一級變壓器的容量都承受不了,特別是大功率的電機,必須加裝起動設(shè)備,否則會造成變壓器局部下跳閘。早先的起動設(shè)備,主要有:電阻
TIME:2021-08-26概述:水電組的優(yōu)點1、大中型繞線異步電動機進行無級調(diào)速,調(diào)速比可達2:1;2、用作電動機啟動,具備啟動電流小,啟動平穩(wěn)等優(yōu)點;3、與變頻調(diào)速,可控硅串級調(diào)速相比,更經(jīng)濟可靠實用,且維護簡單。水電阻的缺點1、通過調(diào)節(jié)極板距離改變電阻,精度和靈敏度低;2、需要經(jīng)常加水;3、環(huán)境溫度變化對啟動特性有影響,一般需要加裝空調(diào)。
TIME:2021-09-30概述:各單位、各部門:根據(jù)上級有關(guān)文件精神,結(jié)合我公司實際情況,現(xiàn)將2021年國慶節(jié)放假相關(guān)事宜通知如下:一、放假時間10月1日至7日放假調(diào)休,共7天。9月26日(星期日)、10月9日(星期六)上班。二、各生產(chǎn)小組需確保正常完成生產(chǎn)任務(wù)和約定發(fā)貨,可根據(jù)各自情況自行安排放假時間。三、節(jié)日期間,需注意以下事項:1、公司各單位要妥善安排各自的工作任務(wù),在節(jié)前組織一次
TIME:2021-08-09概述:水阻起動柜是近年來運用比較廣泛的電機起動設(shè)備。水阻,也就是液體電阻(在水中添加電解粉構(gòu)成水電阻),顧名思義就是在電機定子回路(鼠籠型電機)或轉(zhuǎn)子回路(繞線式電機)中串入液態(tài)電阻,電機在起動過程中液態(tài)電阻阻值在預(yù)定的時間內(nèi)自動無級減小,直至阻值接近為零,將液阻自動切除,電機投入正常運行,每小時最多可以啟動2-3次。水阻柜運行過程:高壓開關(guān)柜
換流變壓器是特高壓直流輸電工程中至關(guān)重要的關(guān)鍵設(shè)備。它是輸電系統(tǒng)中的換流、逆變兩端接口的核心設(shè)備,事關(guān)整個電網(wǎng)工程正常運行。
國之重器,不可仰賴于人。
近日,業(yè)界傳來喜訊:由中國電力科學(xué)研究院有限公司牽頭,聯(lián)合國內(nèi)頂尖制造企業(yè)、高校共同完成的“±800kV換流變壓器自主化研制與應(yīng)用”項目,榮獲2020年國家科技進步二等獎。這標志著上述核心技術(shù)已經(jīng)成功突破國外壟斷。
核心技術(shù)長期被國外壟斷 “電網(wǎng)樞紐”一度受制于人
±800千伏特高壓直流輸電工程是世界上先進的輸電技術(shù)工程。
要保證特高壓直流輸電工程安全、平穩(wěn)、高效地運行,±800千伏換流變壓器連接交流電網(wǎng)與換流閥廳至關(guān)重要。作為整個系統(tǒng)的核心“樞紐”,換流變壓器長期處于交直流電場等復(fù)雜應(yīng)力作用下,運行工況苛刻,是難度大、價值高的核心設(shè)備。
然而,2014年以前,全世界僅ABB、西門子等國外企業(yè)掌握±800千伏換流變壓器設(shè)計制造技術(shù)。如果要自研,則要突破絕緣設(shè)計、出線裝置、溫升控制、制造工藝四大關(guān)鍵技術(shù),解決絕緣受限、材料特性、精確計算、精準工藝等技術(shù)難題,將面臨極大的考驗。
果斷自研還是將就依賴國外?中國電力人給出了自己的判斷。
“即使通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓,還是得依賴外方的圖紙、方案和進口關(guān)鍵原材料和組、部件。”中國電科院變壓器技術(shù)研究室主任程煥超介紹,“三峽電站的電力送出工程初都是采用ABB、西門子的設(shè)備。如果不打破涉及超大型裝備研發(fā)、系統(tǒng)穩(wěn)定及潮流控制等一系列關(guān)鍵技術(shù)的封鎖,今后所有相關(guān)的工程都要付出高昂的成本。”
理智的分析告訴科技工作者:除了自主研發(fā),沒有其他道路可以選擇。
歷時十余年 換流變及其組件研發(fā)相繼突破
面對國家能源戰(zhàn)略需求迫切和能源電力發(fā)展核心技術(shù)亟待突破的雙重難題,中國電科院以市場為導(dǎo)向,與國內(nèi)知名高校、科研院所、設(shè)備研制單位通力協(xié)作,邊研究、邊設(shè)計、邊攻關(guān)。
實現(xiàn)±800千伏換流變壓器國產(chǎn)化,研制國產(chǎn)化出線裝置成為科研人員面臨的優(yōu)秀關(guān)。項目組堅持自主設(shè)計一套出線裝置試驗樣機,在國內(nèi)外首次開展了工程樣機1:1的裕度試驗后,團隊發(fā)現(xiàn)了后續(xù)實驗中可能存在的絕緣層間固定、爬電抑制措施等隱患并成功解決,支撐了國產(chǎn)出線裝置的研發(fā)。
國產(chǎn)化±800千伏換流變壓器的絕緣內(nèi)部放電試驗通常需要在夜間開展。攻關(guān)節(jié)點正值冬季,新建的試驗大廳沒有暖氣,試驗配套設(shè)施也不完善,夜間試驗異常寒冷。團隊成員克服各種困難,自行購置睡袋、行軍床,連續(xù)在夜間開展交直流條件下絕緣特性的試驗研究。為了給研發(fā)提供基礎(chǔ)性的試驗數(shù)據(jù),在大量和變壓器油接觸的操作中,科研人員即使帶著耐油手套,雙手也無法避免變壓器油的腐蝕,有的成員在操作中手被劃傷,受低溫和變壓器油腐蝕,傷口難以愈合,終留下永久性的疤痕。
突破重重阻礙,取得換流變研發(fā)突破后,我國掌握了核心技術(shù),打破了國外廠家在高端換流變壓器領(lǐng)域的長期技術(shù)壟斷,極大促進了國內(nèi)直流設(shè)備制造的技術(shù)升級和跨越式發(fā)展。但是,還有長期受制于人的“卡脖子”組件。為此,中國電科院變壓器技術(shù)研究室成立了攻關(guān)工作組,并開辟了兩個戰(zhàn)場:一手著力自主攻關(guān)以掌握核心技術(shù),一手推動國外廠家整改確保運行安全。
經(jīng)過一年多的攻關(guān)工作,目前該小組已經(jīng)研發(fā)了分接開關(guān)全新電氣拓撲,突破了國外拓撲專利封鎖;從新型國產(chǎn)化替代方案的研發(fā)、新原理分接開關(guān)研發(fā)、新型壓力釋放技術(shù)研發(fā)、優(yōu)化特高壓直流控制保護技術(shù)、試驗考核等方面取得全面突破。
通過對國家電網(wǎng)公司系統(tǒng)內(nèi)1740支特高壓套管運行狀態(tài)和缺陷問題統(tǒng)計分析,以及24支進口故障套管解體檢查和原因分析,中國電科院變壓器技術(shù)研究室特高壓套管攻關(guān)小組建立了國內(nèi)首套特高壓交直流套管綜合性能考核平臺。
項目立足于國產(chǎn)原材料電、磁、熱、力等基礎(chǔ)特性研究,解決了主絕緣結(jié)構(gòu)設(shè)計、閥側(cè)出線裝置研制、溫升控制、工藝體系研發(fā)等四方面難題。
十余年不懈努力后,中國電科院牽頭完成了關(guān)鍵技術(shù)研究及工程應(yīng)用,組織建立了全套具有自主知識產(chǎn)權(quán)的±800千伏換流變壓器生產(chǎn)工藝體系及質(zhì)量控制規(guī)范。
這標志著我國全面掌握了±800千伏換流變壓器制造的核心技術(shù),成為世界上第三個掌握±800千伏換流變壓器全套知識產(chǎn)權(quán)并實際應(yīng)用的國家。項目的落地應(yīng)用提升了我國變壓器行業(yè)硅鋼片、絕緣材料、電磁線、出線裝置等相關(guān)組件的整體水平,建立了完整的產(chǎn)業(yè)鏈,促進了我國乃至世界電力科技水平的升級進步。
“電力高速路” 成就“連接”世界的新名片
十年磨一劍,礪得梅花香。
從“花高價受洋罪”到走出國門面向全球,我國電力人艱苦努力已經(jīng)迎來累累碩果。
在國內(nèi),2015年起,采用本項目技術(shù)的±800千伏換流變壓器先后在在靈州—紹興、滇西北—廣東等特高壓直流工程中應(yīng)用43臺。截至2020年年底,累計銷售額超過40億元。國內(nèi)換流變壓器單臺價格從超過億元的進口價降低至1300余萬元,為特高壓直流輸電工程節(jié)省了極為可觀的建設(shè)成本。
放眼海外,該項目中標的“±800千伏巴西美麗山二期特高壓直流工程”,首次實現(xiàn)了自主化特高壓換流變壓器裝備跨出國門,成為“一帶一路”建設(shè)的標志性工程。“掌握了±800千伏換流變壓器制造的核心技術(shù),不僅讓西南水電、西北風(fēng)電太陽能資源的集約開發(fā)成為可能,也使得我國的電力裝備技術(shù)在國際上‘走出去’,為我國高端電力裝備制造業(yè)走向世界提供了支撐。”程煥超說。
電力工程中所用到的變壓器也遠遠不只這一個,不僅僅是換流變壓器,其他類型的變壓器我們也開始利用國產(chǎn)技術(shù)武裝自己并取得一系列成果。
這個“彈性”變壓器,獲得國家科學(xué)技術(shù)獎二等獎
配電變壓器是電網(wǎng)從發(fā)電廠經(jīng)輸電線路、變電站及配電線路,后把電能送到千家萬戶的后環(huán)節(jié)。保障配電變壓器重過載負荷下安全運行、輕空載負荷下低損耗高效運行,是電網(wǎng)安全經(jīng)濟運行的關(guān)鍵。
但是,我國用電負荷普遍呈現(xiàn)峰谷差大、平均負載率低的顯著特性。這種情況下,配電變壓器容量配置偏小,重載或過載易燒損;容量配置過大,長時間輕載或空載運行損耗高。然而,常規(guī)配電變壓器的容量固定、不可調(diào)節(jié)。
如何避免負荷高峰時變壓器“小馬拉大車”和負荷低谷時變壓器“殺雞用牛刀”?
一個彈性容量的配電變壓器顯得尤為重要。
為了解決這個問題,中國電科院牽頭“有載調(diào)容配電變壓器關(guān)鍵技術(shù)、系列裝備及規(guī)模化應(yīng)用”項目,發(fā)明了有載調(diào)容建模分析理論方法,攻克了有載調(diào)容切換開關(guān)關(guān)鍵技術(shù),實現(xiàn)了中國原創(chuàng)、世界首創(chuàng)的有載調(diào)容配電變壓器核心技術(shù)的重大突破,填補了國內(nèi)外空白。這項技術(shù)也獲得了2020年度國家科學(xué)技術(shù)獎二等獎。
其實,對于可調(diào)節(jié)容量的變壓器,供電一線要求十分強烈,而且也嘗試相處辦法解。
在農(nóng)村電網(wǎng)存在許多季節(jié)性負荷特征特別突出的配電臺區(qū)。供電員工會安裝大小不同額定容量的兩個配電變壓器,用電旺季就只投入大容量變壓器運行,用電淡季就只投入小容量變壓器運行。
這種方法雖然經(jīng)濟安全,但不僅需要人工停電操作,還要經(jīng)過提前制定停電計劃、辦理兩票等繁瑣程序,影響供電可靠性。除此之外,由于農(nóng)村的用電負荷具有隨機性的特征,若判斷不夠及時、不夠準確,會導(dǎo)致變壓器長時間過載運行造成燒毀事故。為此,科研人員開始思考如何實現(xiàn)變壓器兩種容量自動監(jiān)測、判斷和調(diào)整。有載調(diào)容配電變壓器的研發(fā)從此開始醞釀。
有載調(diào)容變壓器研制之初,相關(guān)技術(shù)國內(nèi)外均無可借鑒成果。研發(fā)面臨著有載調(diào)容暫態(tài)建模與切換過電流抑制、有載調(diào)容開關(guān)切換可靠滅弧、調(diào)容過程自適應(yīng)協(xié)調(diào)控制三大難題。其中,大的難題是有載調(diào)容開關(guān)切換的切換過電流抑制與可靠滅弧,因為容量切換時會產(chǎn)生電弧。
為了解決這一難題,研究人員通過對有載調(diào)容切換關(guān)鍵參數(shù),如過渡電阻值合理配置、采用串聯(lián)多斷口分級分壓的開關(guān)安全熄弧關(guān)鍵技術(shù),順利解決了有載調(diào)容開關(guān)切換過電流抑制和可靠滅弧等難題。
有載調(diào)容控制器通過監(jiān)測變壓器低壓側(cè)的電壓、電流,來判斷當前負荷電流大小。如果滿足前期整定的調(diào)容條件,控制器會將調(diào)容指令發(fā)送至有載調(diào)容開關(guān),開關(guān)根據(jù)調(diào)容指令進行容量切換。“簡單來說,有載調(diào)容變壓器就像我們乘坐火車時,軌道上的自動鐵軌切換器。它可以根據(jù)容量配置自動選擇優(yōu)方案,同時兼顧用電經(jīng)濟性與安全性。”中國電科院配電所所長盛萬興說。
太平洋電力的9萬千伏安的變壓器實現(xiàn)1級能效
就在電力變壓器新能效國標強制執(zhí)行的前一天,常州太平洋電力集團研發(fā)的9萬千伏安高電壓大容量三相立體卷鐵心變壓器通過國家電器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心的型式試驗,并達到1級能效標準,這是我國變壓器制造領(lǐng)域的一次技術(shù)突破。
據(jù)悉,國內(nèi)電網(wǎng)線路損耗40%以上是由變壓器的損耗造成。按照要求,今年6月1日起,所有新增變壓器須符合國家能效標準要求;到2023年,高效節(jié)能變壓器中1級、2級能效標準的電力變壓器在網(wǎng)運行比例提高10%。與此同步,為加大高效節(jié)能變壓器推廣力度,去年5月發(fā)布的GB20052-2020《電力變壓器能效限定值及能效等級》將于今年6月1日起強制執(zhí)行,到2023年,逐步淘汰不符合國家能效標準要求的變壓器。
按照新能效等級標準,1級能效標準的11萬伏電壓等級的變壓器大容量為6.3萬千伏安。常州太平洋電力集團采用卷鐵心技術(shù)使得9萬千伏安容量的變壓器達到了1級能效。該變壓器即將應(yīng)用在冶金行業(yè)。
據(jù)檢驗中心出具的報告顯示,送檢產(chǎn)品與同類產(chǎn)品相比,空載損耗可降低40%,空載電流降低70%,比國家1級能耗標準低10%,同時在溫升、噪音、抗短路能力及局部放電等測試項目中的檢測數(shù)據(jù)也完全滿足或高于現(xiàn)行國家標準。太平洋電力集團總工程師吳志強說:“公司研發(fā)的高電壓大容量變壓器可以大大降低能耗的‘絕招’,就在于公司歷經(jīng)多年不斷開發(fā)、完善的卷鐵心技術(shù),并在剪切、卷繞、退火等諸多工藝和生產(chǎn)設(shè)備上進行自主創(chuàng)新,實現(xiàn)了核心技術(shù)的重大突破。”據(jù)了解,相關(guān)機構(gòu)鑒定后,認為該技術(shù)“達到世界領(lǐng)先水平”。
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